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浅谈数控加工内孔方法的原理

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发表于 2022-1-30 00:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内外的中小型修坯机也有用数控方法加工内孔的,其结构原理是整个内孔加工装置安装在地平面以下,刀具的水平进刀机构是四连杆机构,整个四连杆机构安装在内仿机头上,可随机头在垂直方向上运动,完成内孔的垂直方向进刀。内孔加工进刀机构是靠刀具导向杆导向的,而四连杆机构置于导向杆的外部。在中小型修坯机中,该导向杆是实心的。在加工开始时,该导向杆由毛坯底孔上行定位(这就是通常说的下进刀)。加工时,四连杆机构就沿此导向杆作垂直运动,同时由驱动装置驱动四连杆机构的曲柄,实现刀具的水平方向进刀。  这种结构具有以下不足之处:  (1)下进刀的加工方式决定了内孔加工刀具的导向杆只能做成实心的。因为如果做成空心导向杆,则四连杆机构也只能置于导向杆内,加工时泥屑会落入导向杆孔内,堵塞四连杆机构的运动,使其不能正常工作;  (2)这种机构只能做得小巧,否则就不能保证最小孔(<120mm)的加工。因其小巧,其刚性也就较差,要求泥坯的硬度也较低,从而限制了它的加工范围;  (3)由于内孔加工装置全部置于地面以下,其基础的施工量也很大。内孔的废泥屑运输也较困难(废泥屑要再利用)。而且这些废泥屑大都沉积在内孔加工机构上,使设备因此而发生故障,必须人为地经常定期进行清理才能保证设备正常运转;  (4)这种结构有一个致命的缺陷,即加工时由于刀柄的摆动,内孔刀具在水平方向上进刀的同时,必然引起其在垂直方向上的位移变化,而且这个变化是一个超越函数,其结果是产品的尺寸误差较大。  目前解决这个问题的普遍做法是用给定的程序试加工,然后根据实际尺寸修正程序,如此反复直到满足要求为止。这使得修正程序所用的毛坯数量大大增加,造成了不必要的生产损失,而对大型瓷套产品尤甚。

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